电石车间提前33小时高效完成1#电石炉检修工作
发布时间:2025-09-28 作者:刘 婷 王奇微 浏览量:43 分享:
近日,电化公司电石车间提前33小时高效完成1#电石炉检修工作。原定72小时的检修任务,最终提前33小时圆满完成,充分展现了各专业高效协同配合。
本次检修坚持以“安全第一、质量优先”为原则,公司提前成立专项领导小组,下设生产指挥、安全环保消防、生产组织、停电执行四个专业组,分工协作、统筹推进。安全环保消防组提前完成消防器材与劳保用品的全面核查,并组织开展停电前安全培训,强化作业人员风险意识;生产指挥组全程协调,确保各环节衔接顺畅;生产组织与执行组细化技术方案,为现场作业提供有力支撑,为检修高效推进奠定坚实基础。
检修前,技术团队周密准备,有序完成各项工艺调整,将环加料仓、日料仓料位降至最低,防范物料积存自燃;通过氮气置换炉气,确保炉内一氧化碳浓度低于12.5%、氢气浓度低于4%,全面达到安全标准;同步调整电极位置与变压器档位,为检修创造安全环境。检修过程中,各专业配合紧密、推进迅速,完成3#、4#、6#布料器更换,对三相电极进行全面检查维护,清理净气烟道积灰并完成净气烟道四楼短节技改;电仪专业重点开展变压器清灰、油冷却系统检查、气体分析仪标校及无功补偿柜检测等工作,全方位保障电气系统稳定运行。
安全与环保要求贯穿检修全程。炉内作业严格执行“一人一监护”制度,作业人员规范穿戴隔热服、防火头套等专业装备;受限空间作业前严格办理作业票,实时监测气体浓度,严防安全风险。环保方面,废旧油脂、棉纱等统一收集处理,现场有效控制扬尘,净化系统有序停运,实现“安全检修、绿色检修”目标。
此次检修较原计划提前33小时完成,不仅高效排除了设备隐患,也检验了公司多部门协同作战能力。电石车间将系统总结本次检修经验,持续优化设备维护机制,以更高标准筑牢安全防线,为公司高质量发展提供坚实保障。