电石车间高效完成烘干机保温层更换作业
发布时间:2025-09-26 作者:王 爱 浏览量:40 分享:
随着年度检修任务的全面展开,电石车间紧扣“保设备越冬、降能耗、除隐患”核心目标,将烘干机保温层更换列为检修重点项目,在检修窗口期内高效完工,为电石生产关键设备冬季稳定运行筑牢“保温防线”。
作为电石车间检修的重点,烘干机原有保温层因长期承受高温,已出现破损脱落迹象,随着秋季温差加大后,不仅热损耗率高达35%,加剧能源浪费,更有风险隐患,与检修“查隐患、补短板”要求直接关联。车间提前结合检修计划制定方案。技术组针对电石车间高温工况及秋季温差特点,选定耐高温、导热系数更低的硅酸铝针刺毯。检修组同步排查烘干机筒身、传动部件,将“保温层更换”与“设备秋季全面体检”结合,避免重复停机。
作业现场严格对照检修任务“精细、安全”标准。拆除阶段,检修人员分段剥离旧层,同步清理碎屑,以防污染电石原料输送环境,重点检查筒身因季节交替出现的锈蚀;安装时精准控制80mm保温层厚度,用“分层搭接+耐高温钢带加固”工艺,每25厘米设加固点,防冬季低温导致材料收缩移位。技术人员全程旁站核验。
历时2天奋战,作业顺利收尾。测试显示,设备表面温度从68℃降至28℃,热损耗率降42%,既落实检修节能要求,又为冬季电石生产关键装置稳定运行夯实基础。